液压系统的故障排除的案例分析

液压系统的故障排除的案例分析

根据油液中存有大量的气泡分析,可能是回油过滤器损坏造成的。但检查过滤器滤芯和旁路阀未发现故障点。由于油箱内有大量的气泡,判断油泵产生高温是由气泡造成的气蚀现象。问题可能是出现在回油过滤器的壳体上,更换回油过滤器,开车后油泵温度正常,故障排除。

排故体会: 该故障是典型的油泵气蚀现象。由于回油过滤器壳体损坏,大量油液从壳体溢出喷入油箱,使油液中含有大量的气泡。气泡在油泵的吸口由于负压从油液中分解出来。堵塞油路,使油泵困油,造成油泵的温度升高,分油盘磨损,油泵损坏。

现象一 故障现象:设备为J8,液压系统为闭势系统,全部为派克控制元件,升井大修试车。当时厂房气温为-25℃左右。设备起动后无压力,开车一段时间后压力正常。但试车20分钟后压力消失,只有待命压力。执行元件无反映,先导手柄反弹力较大。

故障分析: (1)大修设备在厂房气温较低,造成油液的冷凝现象。

(2)安全阀调制过低。

(3)LS敏感压力阀调整不当及阀芯滞涩。

(4)由于天气太冷造成油液冷凝,使控制回油不畅。

掘进机液压系统原理图 故障排除:

(1)将油泵空转给油液加温,加温后压力不上升,推先导手柄只有一个星轮转动。安全阀有噪声,T管有发热现象。将安全阀清洗后调整压力,设备正常。但试车20~30分钟后压力消失,执行元件无动作。 (2)检查LS供油及LS过滤器,未发现故障,油路畅通。

(3)检查控制元件,发现两联阀阀面温度为45℃,而先导阀温为2.5℃。手柄反向弹力较大。分析可能是控制回油不畅通造成。拆开先导手柄回油管十字接着处。先导回油管喷出气体后,流出大量的气泡和冷凝油液。先导手柄反向弹力消失。设备压力及操纵正常。但接上回油导管后,由于先导阀太冷。一时无法升温,又出现先前故障。为了现场验收顺利。将先导回油管直接做到油箱回油集油块上。

故障排除。排故体会:

(1)由于天气太冷,造成了先导油路的回油不畅通。油液凝结和产生的气泡阻碍先导回油,使先导手柄产生了反弹。而先导阀供油量较少,使先导阀升温困难。导致换向阀两腔操纵压力渐渐平衡,阀芯回到中立位置,压力消失。

(2)先导油管出现的大量气泡,是由于油液的特性造成的。空气由液体中溢出有两个条件,一是低温,二是负压。先导系统的气泡造成了油路的堵塞,使油液流动减慢,当流到十字回油接着时,由于两换向阀回油升温快,流量压力都增高,堵塞了先导油管的气泡的流动,使先导阀无回油,先导手柄反弹力增加。 现象二 故障现象: 油泵高温,损坏油泵后更换力斯乐油泵。工作24小时后又高温损坏。更换一台哈威油泵后同样仅工作一天。直到更换一台派克油泵后又工作了一天。最后更换力斯乐后客户采用向油泵喷水的方法也无法解决高温。最后请三方厂家到矿商讨方案亦无法解决。 故障分析: (1)油质较差。 (2)设备有困油现象。

(3)压力调整过高,造成油泵内泄。

(4)油泵出现气蚀现象。

故障排除:

(1)检查并调整敏感压力,压力正常,油泵开机5分钟后油泵温度开始升高。达到65℃以上。

(2)检查油质,该设备为美孚液压油。油质清洁,但油液气泡较多。

(3)检查油泵泄油口无泄漏情况。吸油管无漏点。上海公新机械有限公司-张总-021-57958728,18964778658,欢迎来电咨询。


  


上一篇:液压系统出现故障的初步排除方法    下一篇:液压电磁阀的分类以及各自的特点分析
作者: 上海公新机械有限公司
原载: http://www.eshinebeng.com
版权声明:原创作品,允许转载,转载时请务必以超链接形式标明文章 原始出处 、作者信息和本 声明。否则将追究法律责任。
Tags:液压系统的故障排除的案例分析


  上海公新机械有限公司,位于上海金山杭州湾畔,为主要代理台湾油研系列,日本大金系列,日本不二越系列,德国力士乐系列可变量柱塞泵浦、可变量叶片泵浦、流量控制阀、积层式阀之专业制造厂商。 本公司生产的主要产品有V/VZ系列变量柱塞泵、P/PVS/PZS系列变量柱塞泵、A/AR变量柱塞泵、A10VSO系列变量柱塞泵、叶片泵、电液比例阀、风冷机,方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀,叠加阀/积层式阀,油冷却器等........ 。.....
了解更多